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轉爐一鍵出鋼無人化技術各種規格形式的頂吹氧氣轉爐/轉爐煉鋼。

案例應用場景/領域

各種規格形式的頂吹氧氣轉爐/轉爐煉鋼

主要技術內容

1. 技術背景和意義

大部分鋼廠的出鋼操作缺乏監控手段,完全依賴人工經驗操作,操作者只能憑藉經驗判斷出鋼情況,且對於最佳傾動角度的控制並無科學依據,導致爐次間出鋼時間、爐內余鋼及下渣量等技術指標波動較大,影響了產品質量的穩定性。轉爐一鍵出鋼無人化技術有助於實現標準化作業,提升產品質量,減輕操作工勞動強度。

2. 技術要點和優勢

轉爐一鍵出鋼無人化技術包括如下技術要點鋼包車定位技術,通過雙激光測距儀和校正算法精確控制鋼包車位置;爐口溢渣檢測技術,出鋼時採集爐口和鋼水渣面紅外圖像信息,通過圖像識別算法判定是否存在爐口溢渣故障;下渣檢測技術,出鋼時採集鋼流紅外圖像,利用模式識別算法分析鋼流帶渣量,當帶渣過多時,立即關閉出鋼口滑板,結束出鋼。轉爐角度控制技術,根據轉爐出鋼量以及轉爐液位模型,精準控制角度傾動角度,保證最優出鋼過程。自動合金加料技術:根據鋼種和鋼水含氧量進行合金配料,並控制溜槽準確的將料加到鋼流中心。除此以外還要結合二級模型,一級PLC程序、傳動控制和人機操作界面來綜合保證轉爐一鍵出鋼無人化的實施。相比傳統方案本技術具有以下優勢設備安裝簡便,成本低廉,投資回報高;使用圖像和激光[1]等非接觸式測量技術,設備壽命長;設備維護量少;可顯著提升產品質量;

技術應用情況

1. 應用案例介紹

案例名稱:武鋼有限條材廠CSP分廠煉鋼廠自動出鋼項目項目開始時間:2019年6月項目結束時間:2020年9月項目簡介武鋼有限條材廠CSP分廠於2009年建成投運,設計年產熱軋卷252萬噸。其轉爐設計工藝參數如下:

轉爐規格 150t轉爐數量 2座同時吹煉爐座數 2座 平均轉爐周期 ~35分鐘(原設計37min)每天出鋼爐數 平均50爐(2座轉爐)

本項目一期工程(1#轉爐)2019年6月開始實施,2019年11月進行熱試,二期工程(2#轉爐)2019年10月開始實施,2019年12月進行熱試,後經過現場跟蹤調整與優化,2020年4月連續穩定運行。本項目實施後,通過自動化[2] 手段可減少操作工人8人,工資及福利按10萬/年/人計算,每年可節省人工成本80萬。另一方面,項目實施後每爐鋼可減少出鋼時間20秒,每爐LF鋼降低熱損5℃,每噸鋼節約電費1.2元,每年可節省電耗306萬元。綜上,每年可為企業節約成本386萬元。從項目盈利性分析來看,項目所得稅後全部投資財務內部收益率為23.8%,遠高於項目設定的基準收益率10%;項目投資回收期(含12個月建設期)為4.7年,財務分析表明本項目具有較好的盈利能力。

2.服務科創中國城市(園區)情況:

北京市經濟技術開發區、河北省保定市....湖北省武漢市、湖北省鄂州市。

參考文獻

  1. 你知道激光是怎麼產生的嗎?,搜狐,2022-06-01
  2. 專業介紹 | 自動化 ,搜狐,2019-05-15